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2023.08.07
スタッフブログシステムの改善をしました
・1台でまわっていたAGVを、センサー等をプログラムに組み込んで
2台が循環するようにしました。
・2枚重なっているのを検知すると停止していたのを改善しました。
具体的には、ロボットが製品を持ち上げた後に検知することで、
1枚なら続行、2枚以上ならスルーしてもう一度取りに行くようにしました。
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2023.08.07
スタッフブログ・1台でまわっていたAGVを、センサー等をプログラムに組み込んで
2台が循環するようにしました。
・2枚重なっているのを検知すると停止していたのを改善しました。
具体的には、ロボットが製品を持ち上げた後に検知することで、
1枚なら続行、2枚以上ならスルーしてもう一度取りに行くようにしました。
精密プレス加工による
工法転換
~全せん断加工とR押し技術~